本文主要分析广州地区110 kV电缆瓷套端子发生的漏油事件。说明该事件的背景和具体缺陷,然后从过程设计和施工质量等方面分析漏油的原因,最后,提出避免的建议。样的缺陷不会发生,希望为相关研究人员的研究提供参考。
2015年5月,在日常检查过程中,电缆操作员发现端子塔头A相电缆的出口管处有绝缘油泄漏。缆XX#39 of 110 kV XX(见图1),漏油量很大。缆的顶部和外套上有油渍。橡胶工作人员假设瓷套端子的密封功能可能会失效,橡胶电缆瓷套中的大量绝缘油会流失,价格并且绝缘性能会降低。严重影响了瓷套端子的安全运行。YCWYCW有必要尽快切断电源以消除故障。故110 kV电缆的基本信息如表1所示。细信息如下:拆除故障的A相排气管,检查是否漏油;拆下三相顶部配件,测量并记录外壳顶部硅油表面的尺寸,橡胶并判断其他两相是否漏油;拆除有缺陷的相瓷外壳,橡胶排空硅油以清洁现场环境和多余的油;检查关键部件的尺寸并分析漏油的原因;提起外壳以进行故障处理,YCW倒入硅油并密封好。YCW打开排气管,电缆发现排气管中积聚了大量的绝缘油(参见图2),发现编织袋没有很好地焊接到编织袋上。护套(请参见图3),以及是否存在假焊缝和漏焊缝(请参见图3)。

价格橡胶使铝套产生电腐蚀(见图5)。检查密封的底盘油嘴密封盖,并确定油嘴干燥。以看出,这不是漏油的原因。

打开排气管后,在密封底盘底部缠绕的胶带上发现了油斑(见图6),怀疑是排气管中的绝缘油。这里渗透进来的;撕下此处的胶带,并用纸巾保持凉爽。好薄膜后,电缆电缆观察1小时后,发现纸巾上有油渍(见图7)。这一点上,芯基本上可以判断绝缘油已经从密封底盘[1]的内壁泄漏。芯芯打开A相的顶部配件,铜铜测量从顶盖到金属棒顶部的距离为155mm,而B相和C相的相对尺寸为163mm, 173毫米由于瓷盒的每个相的大小不能有太大差异,因此怀疑在施工过程中存在不规则之处。量导线连接杆顶部和参考平面之间的距离为1755mm,芯不符合工艺要求[H L] 215 = 1763mm。[H]是支撑绝缘子的高度(大小为148mm),铜[L]是陶瓷插座的高度(大小为1400mm)。量从绝缘油表面到瓷套管顶部的距离,使其为1326mm(见图8)。
20°C时,插座顶部法兰表面与硅油表面之间的距离为90mm,芯这表明瓷质插座中的绝缘油已基本泄漏。五,移去瓷套,发现应力锥绝缘层顶部的胶带向下打褶(见图9)。是由于以下事实:施工人员在安装配件时不小心将瓷套套撞到了应变锥上,并且缠绕在应变锥交界处的半导体胶带没有形成表面。
过在应力锥的下端解剖胶带(请参见图10),发现硅油已经渗入胶带的内表面(请参见图11)。疑硅油已经通过图中虚线区域中的空间穿透了条带的内表面。过进一步向下解剖,发现密封框架顶部的胶带起皱(参见图12)。以认为,在向下的力变形后,带被拉伸并且出现裂纹,这不能很好地发挥设计的原始密封效果,因此硅油很容易通过带的变形泄漏。现货橡胶使用游标卡尺在密封框法兰表面上方约115mm处测量胶带,现货发现其直径为103mm,不符合110mm的工艺要求。去应力锥上的胶带;高于参考表面(H 55)mm〜(H 80)mm时,包装后内带的直径为89.48 mm,橡胶不符合直径要求的工艺要求包装后的距离小于密封底盘上部开口的内径的1毫米(即95毫米)(见图13)。橡胶向上调整电缆后,现货现货您会发现铝护套断裂带太容易缠绕了。这里剥下胶带,YCW显然可以在半导体缓冲带上找到绝缘油的痕迹,YCW因此基本上可以判断出很多绝缘油正在通过波纹铝套漏出。成漏油的常见原因主要有以下几种:未安装密封框架油嘴密封盖或密封盖橡胶垫圈变形而导致不能起到阻止油的作用;密封圈发生塑性变形或含有杂质,形成漏油通道,排气管未密封。工人员未严格遵守缠绕胶带的过程要求,现货绝缘油会从胶带中渗出,现货并且排气管未完全密封。次溢油事故主要是由于施工造成的。于施工人员未严格遵守安装过程的要求,因此带密封失效,YCW导致漏油。要体现在以下几个方面。装带的尺寸不符合工艺要求。

参考平面向上测量(H 55)mm,电缆YCW此处的包装绝缘胶带的包装尺寸在80mm的范围内不符合工艺要求(所需尺寸为小于实地测量的密封底盘上部开口的内径1 mm,即95 mm(尺寸为89.48 mm);从密封底盘的顶部表面测量的绝缘胶带包装尺寸最大为115mm不符合工艺要求(所需尺寸为110mm,现场测量尺寸为103mm) ;从密封底盘的底部向上测量25mm,耐油橡胶并缠绕自粘绝缘胶带。量值上下均小于15mm。装带太随意了。套的断裂没有用防水胶带处理,现货电缆这会导致大量绝缘油流入铝套。力锥的平斜交接处在胶带周围没有平滑过渡,电缆YCWYCW不能起到良好的密封作用。工人员不规范。起瓷制端套时,电缆电缆YCW由于施工人员的疏忽,瓷套与应变锥发生碰撞,导致胶带在应变锥的表面弯曲。将胶带缠绕在电缆主体上后,价格现货耐油橡胶耐油橡胶施工人员对电缆进行了调整,价格电缆以使胶带因拉伸而变形并出现裂纹,电缆电缆YCWYCW这也是造成漏油的主要原因。是由于电缆体上许多频带的缠绕不满足该过程的要求,YCW漏油通道可能不是唯一的,芯芯但作者认为胶带弯曲时,铜铜耐油橡胶瓷套中的绝缘油主要通过裂缝泄漏,价格耐油橡胶然后自粘胶带和密封框架之间的空间继续向下泄漏,最终进入铝套波纹管和排气管。以上分析可以得出结论,这种电缆缺陷是由构造引起的,并且构造的质量是确定电缆是否安全使用的关键因素之一。有必要加强对网络人员的资格审查,加强对施工过程的管理和控制,价格耐油橡胶以有效地保证电缆的安全运行。对这种漏油事件,作者提出以下三个建议。织员工对各种故障和问题进行分析研究,提高输电站员工分析和解决问题的能力,提高对施工质量的认识;同时,加强电缆技能要求的培训,同时从理论和技能入手,提高工作水平。职人员减少了发生故障的可能性。强施工队管理,电缆增强施工队质量控制意识,减少施工过程中虚假数据,施工过程中随意变化的现象。强电缆附件安装的现场管理在施工过程中,人员应严格按照过程要求进行工作。缆附件的组装应由专人全面检查。格按照广州供电局《高压电缆施工准入制度》进行施工质量控制;电缆附件安装人员必须具有操作证书;加强重要部位和附件安装要点的质量控制;加强责任管理制度,价格确保电缆的头部安装“签收姓名”,做到“谁工作,现货谁负责” [2]。
着线路数量的增加,只能采用一套完善的机制来确保电缆附件的安装质量满足操作要求。
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