经过广泛的研究,主变压器最终表明,线圈股之间的短路导致绝缘油中的烃总量超过标准。文首先分析了220 kV主变压器故障的特点,然后探讨了处理故障的方法和措施。
电站主变压器运行三年后,确认主变压器的油色谱图偏离正常标准。卸和维修后,发现由于绝缘层损坏,B相电压控制电缆的第五个抽头有部分放电,并且电缆已隔离。行了修复以恢复系统的功能。那时起,在线监视设备已配置为动态监视主变压器的油色谱图,连续显示警报信号,并观察到主变压器的外围而没有任何异常问题。油色谱进行了测试和计算:烃含量达到260.43μL/ L,超过了规定值。参考制造商的规定,避免损坏绝缘材料,即绕开第五个阀,并经常进行油色谱分析,同时在真空下过滤阀体。
是,三个月后,检测到的总烃量再次呈上升趋势,甚至超过了显着值。年3月,制造商的专业技术人员访问了主要的变压器现场,
电缆并进行了彻底的检查和分析,得出结论:直流电阻值和报告数据可用。防性测试转换是正常的,并且主变压器,机柜输出和其他辅助设备的外部正常运行。中,通过油色谱的检测分析表明,故障点的温度太高并且超过了规定范围。常,很难在主变压器的绝缘油中发现任何痕量的总烃,如果长时间不处理,则会影响主变压器的运行并引起事故。

成此缺陷的原因如下:导线接触不良,心脏漏液等。对主变压器进行正式维护之前,请首先检查其相关参数,例如直流电阻,绝缘电阻和主变压器的比率。时进行真空实验,
电缆短路阻抗实验等。验完成后,没有发生故障问题。
各个方向分解主变压器,并监视每个组件,例如相线圈,铁芯金属微程序等,一切都处于正常状态。对主变压器进行彻底检查之后,例如:引擎盖检查,分解检测等,最终得出结论,主变压器中总烃的故障不易检测,并且因为过高的标准是相对隐蔽的。过详尽的调查和总结,最初排除了诸如铜过热和铁芯中的磁漏等因素。
过测试,发现主变压器的总碳氢化合物超过了关注值,并且碳氢化合物的总体积也随着电荷的增加而持续增加和逐渐增加,这意味着线圈和导体中可能会出现问题,例如:载流导体不牢固。接,线圈问题等断开线圈导线的绝缘,并逐一测试每根导线的直流电阻,以确定导线之间是否短路。查项目包括:线圈,矿山,铁芯,油箱等。查线圈的所有部分,确保低压线圈导线过热和绝缘。

线的检查主要导致:其外观正常,检查引线与交叉口之间的接触。心检查主要检查连接件,分析不同部分的绝缘并确定是否存在短路故障。根导线都经过一个接一个的测试,以获取其直流电阻,并分析绞线之间的短路,以得出中压线圈中的短路情况。

路故障显示出铜线燃烧和腐蚀的痕迹。时,从相邻的饼状线的顶部到底部的线圈之间也发生短路故障。底彻底地检查和纠正短路线,修理部件并加强绝缘保护,以有效消除线束之间的短路故障。主变压器的故障进行深入分析,发现碳氢化合物的总量超过了规定值,这不是由不良的铅焊或铁芯泄漏引起的,主要原因是变压器的主线间短路。
圈。未全面解决结构质量问题,线圈换位隔离问题,最后形成了一个巨大的隐患,这使得主变压器长时间工作,绝缘损坏,并且发生线之间的短路问题。了防止短路问题,应积极推广变压器生产技术,重点是优化和改造线圈结构,技术和组成方面。料,提高整体质量,提高变压器的总体制造水平。为主要的电气设备,变压器的性能取决于整个电气系统的运行情况:我们必须关注变压器的生产,使用先进的生产技术,优化材料的选择并最终建立起高品质的变压器,以减少故障。
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