青海某330kV变电站110kV GIS设备采用电缆出线,电缆终端为XLPE-YJ2GG型电气隔离终端。于高海拔地区白天和夜晚的温差很大,一些材料会膨胀和收缩。生内部电缆泄漏。出110kV输出电缆的气室中的SF6减压报警器,以控制泄漏的原因和检测方法。GIS材料;电缆; SF6气体泄漏;由于青藏高原的恶劣的天气条件下的检测方法介绍,GIS设备广泛,由于其安全可靠运行和低环境影响使用的青海电网。GIS系统中,110kV输出的一部分是电缆输出。

别是在可插拔电缆终端中,在昼夜温差大的过程中,一些受温度影响的材料会发生热膨胀和收缩,如密封圈,导致密封不良接触面,导致SF6气体泄漏。是SF6压降的重要原因。
可插拔电缆终端头的内部结构进行了重点研究。析电缆出口气室中SF6气体泄漏的原因和有效的SF6泄漏检测方法,然后对这种典型情况进行特殊分析并与您分享。

故障GIS的110kV设备在变电站的330kV青海,在指定的时间间隔的电缆室的低压报警SF6气体概述,通过现场维护人员监控在所述压力实时。

变化温度的测定是SF6气体泄漏的重要原因:由于青海昼夜温差大,最低温度在-25°C左右。
生温度,热膨胀和收缩,导致对接密封不良和泄漏。表1所示的现场检查和原因的分析中,测试仪执行马术的处理以将电缆室和所述第二天adjacente.Le接触面,定量SF6检漏仪用于检查连接接口和主体一个接一个,没有检测到泄漏。为这不是电缆终端和GIS之间的密封问题。过讨论和研究,事先已经确定在电缆内部发生渗透现象,也就是说电缆套管的集成导体与电缆套管之间的集成接触。氧树脂绝缘材料表现出很大的温差,并且一些材料由于温度而经历热膨胀和收缩。设备全年使用,部分材料老化,接触面密封不良,导致SF6气体沿着电缆屏蔽护套在电缆的另一侧泄漏。导致SF6压力降低。
1显示了插入式电缆的端接头。测方法早上08:00至09:00,SF6气体始终处于泄漏期,采用高精度红外检漏仪检测设备和电缆终端。

果发现塔侧电缆终端有大量SF6气体泄漏。
象,由于红外检漏仪的特殊性质,这种方法只能在白天使用。有限。
电缆终端连接到GIS水箱。部和下部邻接表面用螺栓固定在电缆终端的外侧,接触面松开在两个螺栓旁边的某个位置,不影响电缆终端的质量。
定量检漏仪进行测试,并与其他两个阶段进行比较。陷相电缆内部存在大量SF6气体泄漏。部泄漏的原因是有缺陷的相电缆套管的齐平导体与环氧树脂绝缘层密封接触,并且由于温度变化而发生热膨胀和收缩,导致接触面密封性差。种检测方法很常见。2显示了电缆内部泄漏的红外检测图像。

束语由于青海昼夜温差大,一些材料受温度影响,导致热膨胀和收缩。备运行时间长,
矿用电缆设备老化。个接触面密封不当,导致SF6气体泄漏。伏GIS设备的电缆是无关紧要的,因为嵌入在线缆套筒的集成导体和所述环氧树脂绝缘体之间的接触具有大的温度差,热膨胀和收缩发生和接触表面密封不当,导致沿电缆安装FS6气体。层在电缆的另一侧泄漏。故障系统发生较少,为将来的操作和维护提供了宝贵的经验。
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